SMT贴片制程不良原因及改善对策二
SMT制程不良原因及改善对策二(缺件,锡珠,翘脚,浮高,错件,冷焊)
四,缺件 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,真空泵碳片不良真空不够造成缺件; | 1,更换真空泵碳片,或真空泵; |
2,吸咀堵塞或吸咀不良; | 2,更换或保养吸膈; |
3,元件厚度检测不当或检测器不良; | 3,修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测器; |
4,贴装高度设置不当; | 4,修改机器贴装高度; |
5,吸咀吹气过大或不吹气; | 5,一般设为0.1-0.2kgf/cm2; |
6,吸咀真空设定不当(适用于MPA); | 6,重新设定真空参数,一般设为6以下; |
7,异形元件贴装速度过快; | 7,调整异形元件贴装速度; |
8,头部气管破烈; | 8,更换头部气管; |
9,气阀密封圈磨损; | 9,保养气阀并更换密封圈; |
10,回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元件; | 10,打开炉盖清洁轨道; |
11,头部上下不顺畅; | 11,拆下头部进行保养; |
12,贴装过程中故障死机丢失步骤; | 12,机器故障的板做重点标示; |
13,轨道松动,支撑PIN高你不同; | 13,锁紧轨道,选用相同的支撑PIN; |
14,锡膏印刷后放置时间过久导致地件无法粘上。 | 14,将印刷好的PCB及时清理下去。 |
五,锡珠 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,回流焊预热不足,升温过快; | 1,调整回流焊温度(降低升温速度); |
2,锡膏经冷藏,回温不完全; | 2,锡膏在使用前必须回温4H以上; |
3,锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重); | 3,将室内温度控制到30%-60%); |
4,PCB板中水份过多; | 4,将PCB板进烘烤; |
5,加过量稀释剂; | 5,避免在锡膏内加稀释剂; |
6,钢网开孔设计不当; | 6,重新开设密钢网; |
7,锡粉颗粒不均。 | 7,更换适用的锡膏,按照规定的时间对锡膏进行搅拌:回温4H搅拌3-5MIN。 |
六,翘脚 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,原材料翘脚; | 1,生产前先对材料进行检查,有NG品修好后再贴装; |
2,规正座内有异物; | 2,清洁归正座; |
3,程序设置有误; | 3,修改程序; |
4,MK规正器不灵活; | 4,拆下规正器进行调整。 |
七,浮高 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,PCB 板上有异物; | 1,印刷前清洗干净; |
2,胶量过多; | 2,调整印刷机或点胶机; |
3,红胶使用时间过久; | 3,更换新红胶; |
4,锡膏中有异物; | 4,印刷过程避免异物掉过去; |
5,炉温设置过高或反面元件过重; | 5,调整炉温或用纸皮垫着过炉; |
6,机器贴装高度过高。 | 6,调整贴装高度。 |
八,错件 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料盒毛刷不良; | 1,检查机器贴片吹气气压抛料吹气气压抛料盒毛刷; |
2,贴装高度设置过高元件未贴装到位; | 2,检查机器贴装高度; |
3,头部气阀不良; | 3,保养头部气阀; |
4,人为撞板造成; | 4,人为撞板须经过确认后方可过炉; |
5,程序修改错误; | 5,核对程序; |
6,材料上错; | 6,核对站位表,OK后方可上机; |
7,机器异常导致元件打飞造成错件。 | 7,检查引起元件打飞的原因。 |
九,冷焊 | |
产生原因 | 不良改善对策 |
1,回焊炉回焊区温度不够或回焊时间不足; | 1,调整回焊炉温度或链条速度; |
2,元件过大气垫量过大; | 2,调整回焊度回焊区温度; |
3,锡膏使用过久,熔剂浑发过多。 | 3,更换新锡膏。 |