SMT贴片制程不良原因及改善对策一

SMT制程不良原因及改善对策一(空焊,短路,直立)

SMT制程不良原因及改善对策一(空焊,短路,直立)
SMT制程不良原因及改善对策一(空焊,短路,直立)
一,空焊
产生原因 改善对策
1,锡膏活性较弱; 1,更换活性较强的锡膏;
2,钢网开孔不佳; 2,开设精确的钢网;
3,铜铂间距过大或大铜贴小元件; 3,将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距
开为0.5mm;
4,刮刀压力太大; 4,调整刮刀压力;
5,元件脚平整度不佳(翘脚,变形) 5,将元件使用前作检视并修整;
6,回焊炉预热区升温太快; 6,调整升温速度90-120秒;
7,PCB铜铂太脏或者氧化; 7,用助焊剂清洗PCB;
8,PCB板含有水份; 8,对PCB进行烘烤;
9,机器贴装偏移; 9,调整元件贴装座标;
10,锡膏印刷偏移; 10,调整印刷机;
11,机器夹板轨道松动造成贴装偏移; 11,松掉X,Y Table轨道螺丝进行调整;
12,MARK点误照造成元件打偏,导致空焊; 12,重新校正MARK点或更换MARK点;
13,PCB铜铂上有穿孔; 13,将网孔向相反方向锉大;
14,机器贴装高度设置不当; 14,重新设置机器贴装高度;
15,锡膏较薄导致少锡空焊; 15,在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB间距;
16,锡膏印刷脱膜不良。 16,开精密的激光钢钢,调整印刷机;
17,锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; 17,用新锡膏与旧锡膏混合使用;
18,机器反光板孔过大误识别造成; 18,更换合适的反光板;
19,原材料设计不良; 19,反馈IQC联络客户;
20,料架中心偏移; 20,校正料架中心;
21,机器吹气过大将锡膏吹跑; 21,将贴片吹气调整为0.2mm/cm2;
22,元件氧化; 22,吏换OK之材料;
23,PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活性剂挥发; 23,及时将PCB‘A过炉,生产过程中避免堆积;
24,机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度偏信移过炉后空焊; 24,更换Q1或Q2皮带并调整松紧度;
25,流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成空焊; 25,将轨道磨掉,或将PCB转方向生产;
26,钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。 26,清洗钢网并用风枪吹钢网。

 

二,短路
产生原因 不良改善对策
1,钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过厚短路; 1,调整钢网与PCB间距0.2mm-1mm;
2,元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路; 2,调整机器贴装高度,泛用机一般调整到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸咀下将时);
3,回焊炉升温过快导致; 3,调整回流焊升温速度90-120sec;
4,元件贴装偏移导致; 4,调整机器贴装座标;
5,钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔过长,开孔过大); 5,重开精密钢网,厚度一般为0.1mm-0.15mm;
6,锡膏无法承受元件重量; 6,选用粘性好的锡膏;
7,钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚; 7,更换钢网或刮刀;
8,锡膏活性较强; 8,更换较弱的锡膏;
9,空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件锡膏印刷过厚; 9,重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴;
10,回流焊震动过大或不水平; 10,调整水平,修量回焊炉;
11,钢网底部粘锡; 11,清洗钢网,加大钢网清洗频率;
12,QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。 12,更换QFP吸咀。

 

三,直立
产生原因 不良改善对策
1,铜铂两边大小不一产生拉力不均; 1,开钢网时将焊盘两端开成一样;
2,预热升温速率太快; 2,调整预热升温速率;
3,机器贴装偏移; 3,调整机器贴装偏移;
4,锡膏印刷厚度不均; 4,调整印刷机;
5,回焊炉内温度分布不均; 5,调整回焊炉温度;
6,锡膏印刷偏移; 6,调整印刷机;
7,机器轨道夹板不紧导致贴装偏移; 7,重新调整夹板轨道;
8,机器头部晃动; 8,调整机器头部;
9,锡膏活性过强; 9,更换活性较低的锡膏;
10,炉温设置不当; 10,调整回焊炉温度;
11,铜铂间距过大; 11,开钢网时将焊盘内切外延;
12,MARK点误照造成元悠扬打偏; 12,重新识别MARK点或更换MARK点;
13,料架不良,元悠扬吸着不稳打偏; 13,更换或维修料架;
14,原材料不良; 14,更换OK材料;
15,钢网开孔不良; 15,重新开设精密钢网;
16,吸咀磨损严重; 16,更换OK吸咀;
17,机器厚度检测器误测。 17,修理调整厚度检测器。

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